图为郑州双力矿产加工有限公司总经理王毅力
最初引发王毅力总经理对空心球的思考还是在2000年。当时王总观察到一个从日本进口过来的砂轮,里面加了珍珠岩用以排屑,珍珠岩是软质岩,形貌并不规则,成孔有大有小,磨削过程中的排屑现象并不是太理想,也由于所成气孔大小不等,限制了其回转强度。过去很长一段时间,行业内用精萘粉(臭球)为砂轮造孔,烧结过程中,萘粉挥发,厂房内气味特别难闻,污染环境,也伤害职工身体。
2005年的时候,王总研制出自己的砂轮造孔空心球,原理是把白刚玉微粉再熔化后进行吹孔。2006年正式在行业推广,2007、2008年在金刚石行业推广。2008年,由双力公司生产的空心球试制的砂轮在行业内应用。首先应用在纺织、橡胶行业。由于橡胶是黏性的,稍微的起热就容易黏在一起,空心球砂轮散热好,排屑好,在生产中取得了很好的效果。而此前传统的做法是用高密度的气孔砂轮,在解决磨削发热问题上难以和空心球砂轮媲美。
今年以来,在涂附行业得到了新的应用,较好的解决了在抛木质材料的时候形成堵塞起热的现象。同样在超硬制品领域也取得了新的应用。用金刚石砂轮磨大理石的时候,由于在磨削表面大理石形成细粉会产生一定的粘度,造成堵塞,客观上阻碍了砂轮的锋利度。用空心球做造孔剂后,工件表面的细屑就会通过空隙排出,提高砂轮的磨削力。按照一定的添加比例,既不会对砂轮质量和使用效果产生影响,也会使原材料成本降低。
据初步统计,空心球应用到金刚石砂轮中能提高磨削锋利度15%,降低生产成本5%。生产工艺简单,造孔均匀度好,不易被压烂。并且解决了传统工艺中精萘粉对人体和环境的污染问题。
我们知道,萘气对人体是有害的。传统树脂砂轮生产中拿萘粉做萘球,造成厂房内油乎乎的,伤害人体、污染空气,还腐蚀设备。防尘口罩只能防尘却不能防气味,清洁生产得不到保障。陶瓷砂轮生产中,多用核桃皮、木屑、玉米棒来造孔,成孔不规则,影响产品质量的稳定性。用空心球作为替代升级后,简化了工艺,提高了质量稳定性,实现了清洁环保。这符合国家和协会的政策导向,有助于产业升级大计。
令王毅力总经理高兴的是,空心球的应用已经从固结磨具延伸到涂附磨具,从普通磨具延伸到超硬制品了。发展前景势必更加广阔。王总说,空心球砂轮已经在市场中投入使用,他打算继续改进配方,争取年底以前把专利申请下来。