摘要 享有“太西乌金”盛誉的太西煤,在很长一段时间,因为选煤技术的限制,只能当作燃料烧掉。多年的技术攻关,终于换回了扼腕痛惜之后的会心一笑:宁夏在世界上率先实现了超低灰无烟煤的工业化生产...
享有“太西乌金”盛誉的太西煤,在很长一段时间,因为选煤技术的限制,只能当作燃料烧掉。多年的技术攻关,终于换回了扼腕痛惜之后的会心一笑:宁夏在世界上率先实现了超低灰无烟煤的工业化生产,使“太西乌金”完成了从“燃料”到“材料”的神奇一变。“人人都说太西煤好,可这么好的煤,只能当燃料烧掉。”回忆往事,太西洗煤厂厂长李光明感慨万千。从20世纪90年代起,不忍心看着“乌金”被烧掉的科研人员开始为“太西煤”的命运寻找出路。
原料煤灰分降不下来是“瓶颈”,也是困扰当今世界的一大难题。正因为原料煤灰分太高,下游的活性炭行业只能生产低档次的柱状活性炭,在高档次专用活性炭方面,产品质量无法和木质活性炭相比。也是因为原料煤灰分降不下来,在碳化硅生产行业,产品的纯度和品质都无法与石油焦碳化硅相比。原料煤灰分高也成了煤塑料、人造石墨、高级碳素制品等煤炭深加工项目一道过不去的坎。
自治区科技厅敏锐地看到这个项目的发展前景,从项目小试到中试,两次将其列入自治区科技攻关计划项目。太西洗煤厂在原石炭井矿务局研究制备超低灰煤的基础上,与中国矿业大学携手合作。研究开发超低灰煤生产新工艺。为了不改变煤炭原有属性,不增加有毒有害物质,煤炭洗选只能通过物理方法。“ 但从传统的煤炭洗选理论上讲,由于之间差别太小,这个密度级的煤是不可洗选的,这是最大的难题。”李光明说。
项目组跳出传统的煤炭洗选理论,应用煤岩学理论进行研究,运用跳汰初选分级,重介精选技术,终于设计出了超低灰煤生产新工艺。
在太西洗煤厂洗选车间,总工程师李成刚指着一个圆柱状的设备告诉记者:“这就是首次研究开发的两段等密度精选旋流器,正是因为它,分选精度和密度控制技术达到了新水平,太西洗煤厂也因此实现了灰分≤2%的无烟煤工业化生产。”
这项技术的突破解决了新型炭基材料生产的“瓶颈”问题。李光明说:“现在,使用超低灰无烟煤,即使不改变生产工艺,也能使炭基材料的品质大幅提升。”他还算了一笔账,用原先的无烟煤制造的活性炭价格每吨在4000元至6000元,而用超低灰无烟煤生产的活性炭则每吨在12000元。