4月17日,江南造船为新加坡PETREDEC公司建造的第四艘84000立方米超大型液化气船签字交付。
春节过后,受疫情影响,面临国外船东、船检、服务商,以及公司施工人员在节后均不能正常按期到厂的困难,使得原定计划、节点均受到不同程度的影响。该船所受影响尤为严重,但是项目组没有退缩,管理团队根据公司“不等不靠,主动作为,按照原计划交船”的目标,凝心聚力、攻坚克难,圆满完成了各项任务。
利用试航前窗口期,部分工作前移
液货系统由原试航后开展调整到试航前启动,调试团队克服了外籍服务商无法到位和调试人员无法返沪的困难,加班加点,最终试航前完成了14项、约占70%的调试工作。涂装方面完成了上建、机舱棚、管架单元翻新等工作。项目组充分利用试航前窗口期,提前策划,将部分试航后开展的工作前移,提高了试航状态。
为了确保按计划试航,项目组果断决策,会同市场营销部积极与船东、船员、服务商联系,做了大量工作,说服20余人在海外疫情爆发前到达公司,并接受14天居家观察后,顺利登船参加试航。
疫情期间试航是一场严峻的考验
此次试航,项目组按照疫情防控明确各项工作的责任人,坚持不定时巡检、测量体温、定时消毒、分散就餐等措施。所有试航人员付出了大量的努力,仅用4天就完成了试航项目。在下船前将所有1143条意见翻译结束,并进行责任部门划分、明确责任人,且与船东确认了80%的意见,为缩短交船周期打下坚实基础。
3月25日,试航归来后,管理团队以“今日事今日毕” 的理念投入到了紧张的意见消除及完工工作中。液货系统15天内完成调试,于4月10日完成交验,较之前最短纪录提前了近20天。
管理逐步提升,项目屡创新高
自2019年以来,江南造船实现8艘系列船同时开工建造,共涉及3家船东、2个生产区域、11个生产部门协同作战,管理幅度大、区域广。项目组在建造过程中逐步实现全流程管控,部分项目固化了标准流程、周期、状态:液罐强度试验由原30天压缩到20天,并固化作为标准周期,为实现码头周期100天打下坚实基础;试航前完整性大幅提高,液货压缩机实现试航前动车;液罐吊装创新高,单月完成6个液罐吊装。