摘要 “这儿是过去烧制磨具的‘蘑菇窑’,7个烟囱天天吞云吐雾,现在改成燃气节能隧道窑,污染没了,产量和质量都大有提高。”站在寒风中,莒南县山东新亚新磨具有限公司总经理王进永满怀希望。他指...
“这儿是过去烧制磨具的‘蘑菇窑’,7个烟囱天天吞云吐雾,现在改成燃气节能隧道窑,污染没了,产量和质量都大有提高。”站在寒风中,莒南县山东新亚新磨具有限公司总经理王进永满怀希望。 他指着“蘑菇窑”留下的残砖废瓦说:“过去我们这儿有磨料磨具生产企业200多家,总共332个烟囱,到处落下一层黑煤灰,弄得人整天土头灰脸。今年10月1日,县政府要求对所有磨具生产工艺进行升级改造,拆除生产效率低、污染重的‘蘑菇窑’,建设燃气节能隧道窑。不到2个月,这些害人的烟囱都不冒烟了。”
临沂市质监局局长周建昌介绍,磨料磨具是莒南县的支柱产业,2006年产磨料磨具15万吨,占据了国内市场份额的25%,年实现产值6亿元。但是,这些企业的生产工艺都是上世纪70年代流传下来的土窑烧制,耗能高,而且排放大量的二氧化硫和煤灰。
县委、县政府依据质监局提交的产业升级改造调研报告,对全县磨料磨具产业开展了全面整治,提出淘汰“蘑菇窑”,全面推广无污染、生产效率高的燃气(电)节能隧道窑。两个月,拆除了全县所有土窑,新上了20多条燃气(电)节能隧道生产窑。
新亚公司新建的燃气节能隧道窑第一批产品已经出窑。改造前,该公司每座土窑的容量为16吨,每窑烧制一批产品要18天,每窑年耗煤700多吨,热能效率仅为15%,产品合格率只有60%。改造后的一条燃气隧道窑一天就能烤制磨具产品25吨,热能效率达到70%,产品合格率提高到98%。
该县提供的数据显示,过去用土窑生产磨具,不仅排放大量的二氧化硫,而且生产过程产生的大量废煤渣还要占压大量的土地。现在全部改用节能隧道窑,年可减少二氧化硫排放4224吨,减少煤炭消耗24.6万吨。同时,由于减少了企业数量和煤渣排放,还能节省大量的土地。