如何面对市场波动给企业带来的冲击?如何使企业面对挫折走出困境?针对这些问题,沁新集团总裁孙宏原同志提出了大力开展双增双节、修旧利废、节能降耗等一系列的观念及要求,号召每个人都参与进来,从小做起,从点滴做起,节约无小事,来规避风险,降低成本投入,提高企业核心竞争力。
刚玉事业部总经理高飞深刻领会总裁精神,召开专项会议,传达总裁精神,并结合刚玉事业部实际情况做出强有力的安排部署,要求每个科室、车间在保障安全的同时,开展双增双节活动,不要只放在口上,而是要实实在在的落到实处。
一、根据供电负荷调整,刚玉事业部三台冶炼炉调整为四台,而配料车间配料工一直按三台炉配制,增至四台炉生产后,备料任务剧增,但车间并没有提出增员的申请,而是深入现场了解实际情况,妥用增产不增人的办法,车间干部全部投入生产现场参与生产,用自己的实际行动来感动员工,从而同心同力,在确保安全的同时,圆满的完成了生产任务,有效的做到了增效,减少了四名备料工的招聘,一个月降低工资成本10000余元。
二、为彻底进行冶炼拖送包及倒炉时的烟气治理,今年进行了除尘管道串联技术创新,使烟气治理取得了良好效果,但是存在投入较大的弊端,如送包环节从通知起备用除尘(一台)至送包结束约15分钟左右,约耗100度电;倒炉环节,从通知起备用除尘(两台)至倒炉结束约20分钟左右,约耗150度电;每日按8炉次计算,每日起备用除尘耗电约2000度电,计800余元,为降低耗能,生产部经理李百会组织所辖车间负责人进行深入讨论,大胆从工艺上着手改进,由原来的提前2小时送包改为倒炉前10分钟送包,送包完成后倒炉,减少中间起停除尘环节,这一工艺实施后,从送包起备用除尘(两台)至倒炉结束需时约15分钟,耗电约100度电,每日按8炉次计算,耗电约800度,计320元,每日可减少电耗450余元,全月可减少电耗约13500余元。
三、根据购进矾土的产地不同,矾土的品位不等,矾土品位的变化给炉台实际操作带来困难,对辅材的配入也带来不便,为此,根据原材料的不稳定性及三氧化二硅的含量高的特性,为确保产品质量,组织每日对入库矾土进行人工分捡,保障入仓矾土比入库矾土的三氧化二硅指标下降一个百分点。有力的保障了入炉矾土的品位,降低了辅材的投入量,减少了冶炼时间,降低了电耗,更是保障了产品质量合格,通过分捡每炉次可减耗约50余元,全月按220炉次计算,可降耗11000余元。
节约无小事,大家要一起参与,从自身做起,从点滴做起,想办法,动脑筋来挖掘、来思考、来节约每一分钱,汇小溪而成大海,从小着手、从大着眼,为企业的做大做强来奉献自己的一份力量。